根据客户的反应,使用的工作时间是5吨CPCD叉车在换挡过程中有强烈的冲击问题。由于汽车配备了自动变速器,因此在倒置和向前移动时会对社会现象产生一定的影响。因此,叉车维修主管首先怀疑主减速器或差速器松动。
主减速器减速器设计传动轴,用手旋转输入轴,发现近30个°自由可以转动间隙,因此判断主减速器啮合间隙变化过大。拆卸主减速器,测量其啮合间隙为0.65 mm (标准值为0.30-0.50 mm)。调整锥齿的位置,使其与主动锥齿轮的啮合间隙为0.35mm。所有齿轮啮合时仍存在齿轮冲击和异常声音现象,其程度仅略低于原程度,但故障保持不变。
叉车可以再次卸下传动轴,使变速器处于空载运行状态,启动汽车发动机,重复换挡、换挡、升降试验数据,发现换挡立即产生的异常噪声仍然存在,变速器振动明显;检查变速器支撑结构固定螺栓,无松动。
从这种现象来看,故障应该在变速器内部。拆卸变速器进行拆卸、清洗和测试,发现主、从动轴的锥形曲线滚子轴承松动;通过增加或减少垫片结构调整轴承到适当的间隙,重新组装试验机,减弱齿轮冲击和异常噪声,但仍不存在故障问题。
经过如此仔细的检查,叉车未能找到故障的根本原因,那么叉车的设计或制造是否存在缺陷呢?因此,找到了相同类型的叉车,进行了换挡、换挡和升降档的路试。因此,可以发现有一些轻微的换挡影响社会现象,但严重影响程度不同。因此,故障发现应集中在变速器的液压控制部分。
查看机器变速器控制系统原理图和零件设计图集,其离合器活塞回位是通过弹簧预紧力实现的,因此,在齿轮的瞬间,主离合器工作可能发展一定的压力管理控制油流成本高,因此可以快速克服弹簧预紧力,使学生主动片和从动片过快,影响齿轮冲击,如摩擦主离合器操作踏板松动过快。
为了验证这一理念,需要改造液压控制管道,并在换向阀和每个离合器活塞之间串联一个可调流阀,以控制流量,从而达到平稳连接的目的。
经过对上述技术改造的分析,启动汽车发动机,然后进行换档、退档、升降档试验,通过节流阀调整车辆,排除换档冲击故障。如果节流阀打开过大,则无法达到改造的目的。如果节气门打开过小,可以解决换档冲击问题,但也会出现新的驱动力和离合器打滑问题。
调整节气门,使发动机怠速I档时能正常行驶。故障的根本原因是离合器的主动盘和从动盘接合过快,产生冲击。 由于主减速器、从动齿轮啮合间隙和离合器轴承在每个齿轮上松动,对齿轮的冲击增大。
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